- 杨超君;王凯旋;郭亚飞;朱志成;
【目的】开槽盘式磁力耦合器导体盘为开槽结构,使其在运动过程中产生的磁路变得更加复杂多变,增加了电磁转矩的计算难度。为此,建立一种较为可靠的开槽盘式磁力耦合器电磁转矩预测模型,研究其转矩特性。【方法】以一台18极16槽的盘式磁力耦合器为研究对象开展相关分析。首先,运用等效磁路法,将相邻磁路及自身磁路共同作用产生的感应涡流作为一条支路,引入到新的等效磁路模型中;考虑三维端部效应并结合安培定律和基尔霍夫定律,推导了磁力耦合器的气隙磁通和输出转矩表达式;其次,运用有限元仿真软件对开槽盘式磁力耦合器进行模拟分析,得到气隙磁场和感应涡流的分布规律,以及受相邻涡流影响下输出转矩随气隙厚度、转速差的变化规律;最后,搭建相应的试验平台,对理论计算及有限元仿真结果进行了验证。【结果】结果表明,理论计算、有限元仿真与试验的结果基本一致。提出的理论模型具有较高的准确性,能够为开槽盘式磁力耦合器的转矩性能研究提供较为准确的预测模型。
2026年01期 v.50;No.349 1-8页 [查看摘要][在线阅读][下载 2600K] [下载次数:24 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:12 ] - 上官璇峰;王鑫;解雨;王旗;
【目的】针对永磁体助磁式磁力齿轮运行时存在的不平衡磁拉力和高速转子结构强度低的问题,开展了相关研究。【方法】首先,利用相位调谐法研究不同传动比对不平衡磁拉力的影响;其次,针对磁力齿轮高速永磁转子的结构特点,采用等效质量圆环法求解转子强度的解析解;最后,以降低最大应力和确保一定的输出转矩为优化目标,对隔磁桥与磁障的相关参数进行多目标优化。【结果】分析结果表明,导磁块数与低速转子极对数的最大公因数G_(CD)=2时的传动比可有效降低不平衡磁拉力;利用等效质量圆环法得到的最大应力的解析解与有限元仿真结果的相对误差小于等于1%,验证了解析方法的准确性;经优化设计,转子的最大应力显著下降。
2026年01期 v.50;No.349 9-18页 [查看摘要][在线阅读][下载 3146K] [下载次数:19 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:7 ] - 胡洁颖;
【目的】为提高磁流变制动器的转矩体积比,提出一种具有内外液流通道的磁流变制动器。【方法】首先,阐述了内外液流通道式磁流变制动器的结构和工作原理,基于Bingham本构模型建立了制动转矩数学模型;其次,基于非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA-Ⅱ)对制动器进行优化设计,得到最优结构尺寸;最后,加工磁流变制动器样机并搭建转矩性能测试系统,对制动器进行了制动性能试验。【结果】该制动器具备内外两条液流通道,通过合理设置导磁和隔磁材料,获得了6条有效阻尼间隙,从而使该制动器在外形尺寸不变的前提下具备优良的转矩性能。理论计算结果显示,优化后的制动转矩和可调范围比优化前分别提升了30.23%、16.58%。试验结果表明,当外加电流为2.0 A时,制动转矩最大可达44.28 N·m,动态可调范围为17.88;试验值与理论计算值的相对误差分别为6.5%和16.1%,验证了设计的合理性。
2026年01期 v.50;No.349 19-26页 [查看摘要][在线阅读][下载 2450K] [下载次数:33 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:4 ] - 朱奕;宋晖;陈奇;王良健;黄德;方博一;
【目的】为了解决电子机械制动系统中制动执行器与制动踏板之间无直接机械或液压连接导致无法反馈路感的问题,提出一种基于磁流变阻尼器的制动踏板感觉模拟器。【方法】以Ansys/Maxwell和Matlab/Simulink为平台,分别进行下沉式制动踏板感觉模拟器的结构设计、磁流变阻尼器的结构设计、磁路分析及电磁仿真,并在不同工况下进行了整个系统的传统比例积分微分(Proportional-Integral-Derivative, PID)及模糊自适应PID控制的仿真分析对比。【结果】仿真结果表明,该制动踏板感觉模拟器能较好地跟踪不同工况下的传统踏板特性曲线,适用性广;相较于传统PID的控制效果,模糊自适应PID控制的控制精度更高、控制误差更小,具有良好的应用前景。
2026年01期 v.50;No.349 27-31+39页 [查看摘要][在线阅读][下载 1848K] [下载次数:12 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:6 ] - 杨广鑫;王飞;周龙;王道明;
【目的】针对电动汽车用磁流变液制动器结构参数优化需求,明确关键结构参数对制动性能的影响规律,获取最优参数组合,为其设计与工程应用提供支撑。【方法】首先,基于制动性能影响因素分析,选取制动间隙宽度h、制动盘数量n、制动盘外圆半径R_2这3个关键因素;其次,以黏性制动力矩、常规制动力矩、最大制动力矩为评估指标,设计L_(16)(4~3)正交试验;然后,通过Matlab/Simulink软件开展数值仿真与极差分析;最后,制作样机并完成试验验证。【结果】试验结果表明,零场下黏性制动力矩主要受制动间隙宽度影响,施磁后制动盘数量为首要影响因素,制动盘外圆半径次之;最优参数组合(h=1.5 mm、n=4、R_2=75 mm)下,常规制动力矩约为黏性制动力矩的68倍;输入电流为2.1 A时,最大输出制动力矩达240.3 N·m,通过调节磁场强度可实现制动力矩的无级调控。
2026年01期 v.50;No.349 32-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 1784K] [下载次数:215 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:4 ] - 杨超君;朱志成;王凯旋;郭亚飞;张意雯;
【目的】磁场交替变换会引起机械部件的振动,从而产生噪声。电磁激振力与电磁转矩的波动是造成电磁振动噪声的主要原因。为了分析电磁激振力与电磁转矩波动的产生机制与作用规律,针对一台9对极16槽的开槽盘式异步磁力耦合器,进行了电磁振动噪声分析。【方法】首先,运用磁势磁导法与麦克斯韦应力张量法,推导出气隙磁密和电磁激振力的理论公式;并结合有限元仿真,得到了气隙磁密和电磁激振力傅里叶分解后的各谐波阶次幅值。其次,基于能量法,推导出齿槽转矩的表达式;运用有限元仿真,得到了磁力耦合器运行时产生的齿槽转矩及电磁转矩波动。再次,建立了电磁-结构-声学多物理场耦合模型;运用模态叠加法,得到了磁力耦合器稳定运行时产生的振动加速度与振动位移,并分析了其电磁噪声特征。最后,搭建磁力耦合器试验平台,测试了磁力耦合器稳定运行时的电磁噪声;将试验结果与仿真结果进行比较,以验证理论分析的正确性。【结果】结果表明,低阶电磁激振力是造成磁力耦合器振动的主要原因,且当电磁激振力频率与磁力耦合器固有频率相近时会产生较大振动。对比仿真结果,通过磁力耦合器试验平台得到的试验结果证明了理论分析的正确性。
2026年01期 v.50;No.349 40-49页 [查看摘要][在线阅读][下载 2962K] [下载次数:10 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:5 ] - 张文强;宾光富;徐光平;杨文明;
【目的】针对传统磁瓦式磁轮在锅炉爬壁机器人应用中存在的磁场分布不明确、经验公式安全系数冗余、磁铁利用率低及磁轮过重等核心问题,旨在找出磁轮相同体积与质量约束下,N-S交替排布中磁吸力更优的磁瓦排布方案,并明确磁轮压3根与压2根锅炉水冷壁管时的磁场分布差异及磁吸力大小。【方法】以火电锅炉水冷壁检测机器人为例,建立了4种外形尺寸相同但磁铁排布方式不同的磁轮模型;运用Maxwell软件,对4种不同结构形式磁轮在距离火电厂锅炉水冷壁2 mm时的磁吸力进行了仿真分析。【结果】结果表明,磁轮磁瓦拼接处吸附比磁瓦中间处吸附时的磁吸力大5%~20%;在磁瓦中间处吸附时,无论磁轮压3根壁管还是压2根壁管,4块磁瓦排布方式的磁轮磁吸力均最大;磁轮压3根水冷壁管比压2根水冷壁管的磁吸力大10%~20%。
2026年01期 v.50;No.349 50-55页 [查看摘要][在线阅读][下载 3538K] [下载次数:30 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:5 ] - 党坤;甄亮;
【目的】为了解决传统下假肢膝关节阻尼力固定、拟人性差等问题,设计了满足人体下假肢膝关节减振需求的磁流变阻尼器。【方法】通过理论计算,得到了平地行走和平地跑动时膝关节摆动相所需的最大阻尼力,分别为179.6 N和1 377 N;为了适应下假肢的运动状态,设计了满足膝关节摆动相所需阻尼力的减振器;通过数值仿真和试验研究,分析了外磁场扰动和温升效应对磁流变阻尼器动力学特性的影响;并利用下假肢膝关节模拟装置进行了外磁场扰动和温升效应对下假肢膝关节动力学特性影响的试验。【结果】结果表明,随着施加的外扰动磁场磁感应强度的增大,磁流变阻尼器输出的阻尼力增大;在相同条件下,随着磁流变液温度的升高,磁流变阻尼器输出的阻尼力减小;在膝关节的摆动前期和摆动中期的前半阶段,随着外扰动磁场磁感应强度的增大,膝关节运动的滞后性增强,角度误差增大;当外扰动磁场磁感应强度分别为10、20、30 mT时,下假肢膝关节的最大弯曲角度分别为59.0°、57.8°、55.7°,最大角度误差分别达到3.0°、6.8°、11.9°;随着磁流变液温度的升高,膝关节运动的滞后性增强,角度误差增大;当阻尼器温度分别升至30、35、40℃时,下假肢膝关节的最大弯曲角度分别为57.1°、54.0°、49.8°,最大角度误差分别达到1.9°、5.1°、9.8°。此结论为基于磁流变阻尼器的下假肢膝关节的设计和优化奠定了基础。
2026年01期 v.50;No.349 56-66页 [查看摘要][在线阅读][下载 3530K] [下载次数:29 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:5 ] - 向祖权;水金朋;陈柳屹;王玮琦;宋利飞;
【目的】针对传统电磁抓取器存在的断电失磁风险与高能耗,以及永磁抓取器存在磁力主动调控功能缺失等问题,提出一种磁极旋转式轻型抓取器及优化方法。【方法】基于磁通连续原理与磁场叠加效应,通过协同调控磁极旋转角、几何尺寸与提离间隙,构建了“理论分析-数值仿真-试验验证”的寻优策略,最终获取磁极结构参数的全局最优解。【结果】仿真和试验结果表明,设计的磁力抓取器在一定单位质量下的磁吸附性能均优于现有模型,具有结构紧凑、控制简单、近似线性控制的特点,应用场景广泛。
2026年01期 v.50;No.349 67-76页 [查看摘要][在线阅读][下载 2689K] [下载次数:152 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:5 ] - 于家琦;刘东宁;孙凤;赵芳;赵川;赵海宁;徐方超;李思奇;
【目的】为准确高效地分析多轴双环磁力齿轮(Multishaft Double Ring-Plate Magnetic Gears, MDRMGs)的磁力与动力学特性,改善摆线式磁力齿轮(Cycloidal Permanent Magnetic Gear,CPMG)转臂轴承工况并延长使用寿命,将磁力齿轮与机械式环板齿轮相结合,设计了一种多轴双环磁力齿轮传动结构。【方法】提出一种磁场单元归类法,进而建立了高效且计及端部漏磁效应的气隙磁场及静态转矩数理模型;同时,基于Riccati传递矩阵法,建立了MDRMG偏心轴转子系统动力学模型。【结果】将磁场单元归类法与有限元法进行对比,发现二者所得的磁密度及磁力结果高度一致,但磁场单元归类法的计算耗时更短;分析还发现,环板间距的变化会影响磁场单元的归类计算及动力学模型中的集总参数,使得MDRMG的静态磁力转矩随环板间距的增加而增加,偏心轴的临界转速随环板间距的增加而减小。磁场单元归类法能够高效且准确地分析MDRMG的气隙磁场及转矩特性;同时,环板间距对MDRMGs的磁场和动力学性能有一定影响。
2026年01期 v.50;No.349 77-86页 [查看摘要][在线阅读][下载 3773K] [下载次数:13 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:3 ]